(1)检查运行真空泵、凝结水泵运行正常;
(2)检查当时无系统操作,运行工况无剧烈变化;
(3)检查各疏水手动门、调门无泄漏;
(4)检查低压缸汽封、低压缸结合面、低压缸安全膜、真空破坏门是否泄漏,发现#6机大机低压缸汽封漏气比较严重,将汽封压力提高10KPa,#6机真空上升了.3KPa。这是因为#6机组低压汽封系统中,机侧和励磁机侧低压汽封无分门,仅在母管中有 总门。在汽封压力稍微增大时,低压缸机侧汽封向外冒汽,油中进水;而低压缸励磁机侧汽封仍然进空气,影响机组真空。低负荷情况下,汽封漏气量更大,机组真空下降的更明显。
(5)对小机真空系统、真空泵系统、凝结水系统、疏水扩容器系统、补水系统、轴加疏水系统、高低加正常疏水和危急疏水系统进行查漏,检查负压区管道活节、焊口、法兰是否漏汽,检查发现#6机停止真空泵入口真空表活节漏空气,A小机排汽压力表活节漏空气,经抹黄油处理后,真空略有上升,仍未达到以前的水平,需继续查漏;
(6)通过对整个真空系统进行手摸、鸡毛掸子查漏,未发现明显漏点,当利用氦质谱分析仪对#6机低旁减压阀后管道焊口、阀门法兰进行查漏时,发现有较大漏点,打开低旁减压阀后管道保温层,利用强光手电对低旁管道焊口进行查找,发现#6机低旁减压阀后管道焊口有 处约5cm裂纹,联系汽机队处理正常后,真空上升了1.5 Kpa ,做真空严密性实验,真空下降率为 0. 15 kPa/ min,结果为良好,凝汽器真空在相同负荷、相同的外界条件达到了以前的水平,机组的安全性和经济性都得到了提高